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裝載機更換不標(biāo)準(zhǔn)的分動齒輪后,出現(xiàn)的關(guān)聯(lián)故障

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-06-02  瀏覽次數(shù):381
       一臺40型裝載機,經(jīng)大修后試機發(fā)現(xiàn),發(fā)動機飛輪殼檢視口邊緣有油液滲出,且行走緩慢,工作無力,但變速壓力正常。

該機大修時更換了變矩器(YJSW315型)、變速箱的所有密封件及導(dǎo)輪座、旋轉(zhuǎn)密封環(huán)、分動齒輪、變速泵。為進(jìn)一步確定故障部位,將變矩器檢視口蓋打開,啟動發(fā)動機發(fā)現(xiàn),油液沿著泵輪旋轉(zhuǎn)的切線方向外甩,且甩油量隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速的升高而增多。

      分析該部位漏出油的主要原因有:

      1)泵輪與罩輪結(jié)合面不平整,傳動油從縫隙處直接甩出;

      2)變矩器分動齒輪與導(dǎo)輪座間的旋轉(zhuǎn)密封環(huán)嚴(yán)重磨損或斷裂油液泄漏;

      3)泵輪或罩輪有裂紋或砂眼,傳動油從此處漏出;

      4)發(fā)動機后曲軸油封損壞,發(fā)動機機油漏出;

      5)變矩器回油管堵塞,滲漏的油積聚過多,泵輪旋轉(zhuǎn)時甩向檢視口等,裝載機屬具認(rèn)準(zhǔn)濟寧智造工程智造大觀。

      根據(jù)先易后難、由表及里的原則,先拆下變矩器回油管,發(fā)現(xiàn)回油正常;檢查發(fā)動機機油的油位在正常刻度之內(nèi),變速箱的油位也沒有明顯變化;導(dǎo)輪座、分動齒輪及密封環(huán)是成套更換的,且將單密封改成雙密封,也是按標(biāo)準(zhǔn)的工藝裝配的,密封效果應(yīng)該更好,不可能有故障;卸下發(fā)動機,拆開變矩器的罩輪和泵輪,用放大鏡仔細(xì)檢查,并裝水試驗,未發(fā)現(xiàn)有裂紋和砂眼;在工作臺上將罩輪及泵輪的接合處涂上紅印油,按規(guī)定的工藝及力矩進(jìn)行組裝,組裝完畢后,用游標(biāo)卡尺測量對稱4個點的厚度,誤差為0.01mm,說明泵輪及渦輪罩基本沒有變形,拆開檢查印痕,兩結(jié)合面接觸良好,裝載機屬具認(rèn)準(zhǔn)濟寧智造工程智造大觀。

      進(jìn)一步分析變矩器的結(jié)構(gòu)及油液流向可知,壓力油進(jìn)入變矩器的過程中要流經(jīng)泵輪與分動齒輪的結(jié)合面,而泵輪是用12個M8*30的螺栓通過鎖緊墊片固定在分動齒輪上的,如果泵輪與分動齒輪的結(jié)合面接觸不嚴(yán),存在縫隙,則壓力油會從此縫隙噴出,噴到變矩器殼體后濺到泵輪上,并隨泵輪的旋轉(zhuǎn)被甩出。

      分解變矩器,逐一測量更換的零部件發(fā)現(xiàn),新分動齒輪的軸承孔深度h=26.2mm,舊分動齒輪的軸承孔深度H=27mm,可見,故障是由于換用的分動齒輪軸承孔深度比原來的分動齒輪軸承孔淺0.8mm。所以,當(dāng)兩個117軸承放入座孔后,在泵輪的端面形成了0.8mm高的臺階,導(dǎo)致泵輪和分動齒輪不能緊密結(jié)合而產(chǎn)生縫隙,這就是甩油的原因。

      在泵輪與分動齒輪結(jié)合面加一片1mm厚的紙墊,涂上密封膠裝機試車故障排除。由于彈性連接板有一定的彈性,可以彌補泵輪的后移量,不影響機器的性能,裝載機攪拌斗等屬具認(rèn)準(zhǔn)公眾號智造大觀。由此可見,在修理過程中,一定要更換使用正規(guī)廠家的配件,并對配件進(jìn)行測量鑒定,合格后方可使用。

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